طبیعی ادامه داد: گریس کمپلکس ویژه EP مهمترین، پرمصرفترین و استراژیکترین گریس صنعت فولاد است که در روانکاری بیرینگ غلتکهای ماشین ریختهگری مداوم و واحد نورد گرم شرکت فولاد مبارکه در شرایط سخت عملیاتی کاربرد دارد و این شرایط سخت عملیاتی شامل دمای بالا، حضور آب و بخار، فشار کاری بالا، پمپ پذیری بالای گریس بهدلیل ترمینالهای متعدد و مسیر طولانی است که پایداری و عملکرد گریس را مختل میکند.
وی افزود: این گریس خاص در سالهای گذشته از شرکتهای خارجی خریداری میشد و متوسط مصرف سالیانه آن در حدود ۲۵۰ تن است. به دلیل استفاده این گریس در هفت ماشین ریختهگری مداوم شرکت فولاد مبارکه و دو خط نورد گرم این شرکت و همچنین عملکرد این گریس در شرایط سخت عملیاتی، میتوان از آن بهعنوان مهمترین و استراتژیکترین گریس صنعت فولاد نام برد که توسط متخصصان داخلی صنعت فولاد در شرکت فولاد مبارکه بومیسازی شد و مورد استفاده قرار گرفت.
کامران مرادی رئیس تعمیرات ماشینهای ریختهگری مداوم شرکت فولاد مبارکه در گفتوگو با خبرنگار فولاد اذعان داشت: یکی از مهمترین چالشهای نگهداری و تعمیرات ماشینهای ریختهگری مداوم، نوع و کیفیت خاص گریس مورد استفاده است. در تکنولوژی جدید، غلتکهای ماشینهای خط ریختهگری مداوم شرکت فولاد مبارکه عمدتا دو یا چندتکه بوده و چندین بیرینگ در آن استفاده میگردد که نیاز به استفاده از نوع خاصی از گریس دارد که تحت شرایط سخت عملیات، یعنی دمای بالای تختال گداخته، وجود بخار آب و آلودگیهای ناشی از پودر قالب و پوستههای اکسیدی، علاوه بر روانکاری مناسب، آببندی لازم برای جلوگیری از نفوذ آب و بخارات آب را ایجاد میکند تا از پایداری و ماندگاری لازم برخوردار باشد.
سید اکبر حجازی کارشناس واحد مهندسی قطعات و تجهیزات افزود: با همکاری کارگروه تخصصی روانکارها و واحد ریختهگری، پروژه بومیسازی این گریس خاص سال ۱۳۹۶ تعریف و در دستور کار قرار گرفت و مطابق آخرین استانداردهای بینالمللی پارامترهای کیفی گریس طراحی و تعیین شد. با توجه به وجود تیم متخصص روانکارها، وجود آزمایشگاهی مجهز در فولاد مبارکه و همکاری مؤثر واحدهای پژوهشی و تحقیقاتی شرکتهای توانمند داخلی، ساخت نمونههای آزمایشگاهی گریس از سال ۱۳۹۷ آغاز گردید و پس از بارها تست آزمایشگاهی و اصلاح پارامترهای کیفی در بهمنماه ۱۳۹۹ نمونه آزمایشگاهی گریس لیتیوم کمپلکس ویژه EP2 توسط شرکت فوکس ایران تولید گردید. با حمایت و همکاری واحد ریختهگری و با در نظر گرفتن تمامی ریسکهای تست پایلوت، این گریس در اسفندماه ۱۳۹۹ همزمان در ماشینهای ریختهگری ۳ و ۵ فولاد مبارکه، ریختهگری مداوم و نورد پیوسته سبا و همچنین کویلر نورد گرم شرکت فولاد مبارکه به کار گرفته شد و به مدت شش ماه در خطوط یادشده و شرایط عملیاتی تحت کنترل و مانیتورینگ مورد مصرف قرار گرفت و عملکرد آن در هر ۳ ناحیه مورد تأیید و کاملا مشابه گریس خارجی گزارش گردید.
حجازی افزود: با توجه به نتایج خوب تست پایلوت گریس بومیسازی شده در ماشینهای ریختهگری ۳ و ۵، از آبان ماه سال جاری در تمامی ماشینهای ریختهگری گریس تولید داخل جایگزین گریس خارجی گردید.
کارشناس واحد مهندسی قطعات و تجهیزات اظهار داشت: این گریس برای اولین بار در ماشین شماره ۵ ریختهگری تختال با عرض ۲۰۲۵ میلیمتر و ضخامتهای ۲۵۰ و ۳۰۰ میلیمتر مورد استفاده قرار گرفت و افتخاری دیگر در صنعت فولاد و شرکت فولاد مبارکه ثبت گردید.
وی افزود: با بومیسازی این گریس علاوه بر ایجاد اشتغال، از خروج ۱،۲۰۰،۰۰۰ یورو ارز از کشور جلوگیری شده و صرفه اقتصادی حدود ۱۲۰ میلیارد ریالی برای شرکت فولاد مبارکه برآورد میشود.
حجازی در پایان در خاتمه از همه همکارانی که در واحدهای تعمیرات ریختهگری و نورد گرم، آزمایشگاه مرکزی، خرید مواد مصرفی و کنترل مواد در تحقق این امر مهم تلاش کردند تشکر و قدردانی کرد.
امیر سرتیپ علی ملک معاون پدافند غیرعامل کشور در راس هیاتی یازدهم آبانماه ۱۴۰۳ ضمن…
مهرداد دهداری مدیر HSE و پدافند غیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس از سوی وزیر…
به پاس تلاش های موثر شرکت فولاد اکسین خوزستان در اجرای پروژه ها درسالهای اخیر و…
همایش تخصصی تعالی در آستانه یازدهمین دوره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی کشور به میزبانی شرکت…
در پی انتشار اخباری در برخی رسانهها مبنی بر «انتشار گاز فسژن در پتروشیمی کارون،…